共工新闻网·GNN电(通讯员:刘名、杜正昱)凤凰岛畔,中交一航局承建的三亚国际邮轮港一期项目码头前沿,建设者们正借助一种造型奇特的悬挑式钢平台,向海底岩层挺进。谁能想到,这看似寻常的灌注桩施工背后,藏着项目团队一场打破常规的技术突围。

作为海南自贸港重点工程,三亚国际邮轮港一期项目在建设1个10万GT邮轮泊位的同时,还需同步完成242米北护岸改造及前排灌注桩施工。按照传统工法,需先拆除旧墩台,再水上施打钢管桩、搭设满堂钢平台,最后采用冲击钻成孔作业。项目团队最初翻看图纸时也打算照此推进,可一算细账却犯了难。

“北护岸海域水位变化大、水下岩层硬,打钢管桩不仅要租多艘打桩船,还需消耗900多吨钢材,搭设加拆除保守估计要52个有效作业天,成本、工期都不允许。”项目总工刘名盯着图纸皱眉,“更麻烦的是,从旧墩台拆除到平台成型期间,水上作业面混乱,安全和环保风险成倍增加。”成本、工期、可行性三本“难算的账”,让这套沿用多年的常规工法成了“拦路虎”。

转机出现在一次现场踏勘,协作队伍技术负责人陈鹏踩着尚未完全拆除的旧墩台嘀咕:“这么结实的旧承台,拆了当垃圾,再花钱打新桩搭平台,不是冤大头么?”这句话点醒了技术组——何不借力打力,把原有墩台变作天然基础? 项目团队立刻成立技改小组,反复勘测旧墩台承载力、复核悬挑受力模型,最终敲定利用原结构搭设可移动悬挑钢平台施工关键技术,即取消水上钢管桩打设,直接锚固于保留的旧墩台,主梁外挑形成作业面,铺设分配梁与面板,做成可整体吊装移位的模块化平台,冲击钻直接在平台板上施工灌注桩。

方案一出,质疑声也随之而来:“旧结构年限已久,锚固牢不牢?”“悬挑受冲钻振动会不会失稳?”论证会上,专家对着荷载计算书反复审核,最终点了头。

接下来就是现场安装,第一个试验平台安装那天,施工员刘超蹲守在冲击钻施工现场,生怕出什么岔子。经检测,平台各项稳定性、振动数据全部合格,最大变形量远低于规范允许偏差,完全适配冲孔钻机作业荷载。现场随即在平台四周加装1.2米高封闭式警示护栏。整套单个结构段平台,仅用时一天便搭设完成。“成了!”人群里爆出一声喝彩。

“工艺优化后仅用20天,也省下了900多吨的钢管桩购置,免去大量钢构安拆,人工与设备费同步下降,合计创节价值约200多万元。”更让项目经理高铭高兴的是,技术革新后,有效避免了狭窄水域内打桩船舶交叉作业,高处落物、淹溺风险大幅下降,平台稳得住也用得快。

“技术改进不一定都是高精尖,有时就是换个思路——老结构也是资源,省下的每一吨钢材、每一天工期,都是给工程最好的答卷。”刘名在技改鉴定栏写下这段话时,北护岸现场第一榀平台正被稳稳吊往第九结构段,海风猎猎,新码头已初见轮廓。